英国一架轻型飞机坠毁,竟是机主私自改装3D打印零件引起的
导读:3D打印技术用于制造一些安全关键型零件时,需要进行严格的测试。
2025年12月9日,今年3月份英国发生了一起轻型飞机坠落事件,据描述这次事件与轻型飞机安装的一个3D打印零件失效有关。

一架“舒适Mk IV”(Cozy Mk IV)轻型飞机在格洛斯特郡机场坠毁,撞上了机场着陆辅助系统。幸运的是,飞机在进近跑道最后阶段因发动机失速失事时,机上唯一乘员(即飞行员)仅受轻伤。尽管事故已过去数月,但英国航空事故调查局(AAIB)发布的最新报告揭示了发动机失效的真正原因:发动机上装配的一个塑料3D打印进气弯管发生了故障。在飞行过程中,该塑料零件因受热软化、塌陷,导致发动机进气流量受限,最终引发动力失效。

据AAIB报告显示,这架飞机的机主此前对燃油系统进行了改装,并安装了一个从美国航展上购得的3D打印进气弯管。该零件据称由碳纤维增强ABS线材制成,其玻璃化转变温度标称值为105℃。机主认为该材料可满足飞机使用需求,因为飞机设计图纸中原本采用的进气弯管,是由双向玻璃纤维布层合环氧树脂制成的,其玻璃化转变温度仅为84℃。
报告指出:“机主称,由于这款碳纤维增强ABS材料标称的玻璃化转变温度高于环氧树脂,因此在安装时,他认为该零件完全适用于这一工况。然而对‘舒适Mk IV’图纸中传统层合式进气弯管的设计审查显示,其弯管进气端(即空气滤清器连接处)设有一段薄壁铝管,该铝管可为弯管进气端提供一定的、不受温度影响的结构支撑;而涉事飞机G-BYLZ上的3D打印进气弯管,其进气端并未配备此类铝管支撑结构。”
此外,对该3D打印零件样品的进一步测试显示,其实际玻璃化转变温度最高仅为54℃(报告未说明该零件的实际用材是否与机主认知一致)。或许有人会疑惑,这类自制飞机改装是否有监管规范?事实上,机主曾向英国轻型飞机协会(LAA)提交过改装申请,但申请中并未包含这个3D打印进气弯管。这意味着,即便改装申请获批,LAA也无从对该打印零件的适航性进行评估。总体而言,为飞机关键部件采用未经测试的“不适用”材料,再加上改装申请中的信息疏漏,共同导致了此次发动机失效事故,所幸未造成人员丧生。鉴于该事件,英国轻型飞机协会计划就“飞机改装中3D打印零件的使用”发布专项安全警示。
这起坠机事故充分表明,绝不能用3D打印技术制造未经测试或验证的安全关键型部件。在大型航空航天工业领域,3D打印技术正被越来越多地用于制造发动机部件、飞机内饰件及关键结构件,但二者的核心区别在于:这些工业级零件均经过了严苛的鉴定与质量管控流程,可确保其能承受飞行过程中的温度与应力考验。由此可见,问题的根源并非3D打印技术本身,而在于技术的应用方式以及相应安全保障措施是否到位。
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